畜牧人

標題: 豬料水分控制不好----待解決 [打印本頁]

作者: playerlzxx    時間: 2011-4-16 21:10
標題: 豬料水分控制不好----待解決
     公司處于川中,現(xiàn)期梅雨季節(jié),飼料水分稍微控制不好,成品就容易霉變。列舉些許問題,希望有哪位大俠幫忙解決為謝!

    生產(chǎn)過程情況如下(中大豬料,正昌40D制粒機,雙層調(diào)質(zhì)器只用下層調(diào)質(zhì)上層不送蒸氣,穩(wěn)壓閥定到3.5Kpa):
           粉碎細度              :2.0 mm
           混合后水分          :13.7-13.9  %
           調(diào)質(zhì)溫度              :70-72 度
           制粒轉(zhuǎn)速              :14 (時產(chǎn)5-6噸)
           調(diào)質(zhì)后水分           :17-17.5 %
           冷卻后成品水分    :14.2-14.8  %  
綜上所述,希望有哪位大俠能解剖出問題,到底是原料、設備、蒸汽、加工過程哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,謝謝不吝指教!  

作者: raulchen    時間: 2011-4-16 21:46
好糾結(jié)
真看不出來
作者: 問津居士    時間: 2011-4-17 00:16
原料水分高不?



補充內(nèi)容:
從你的混合后的水分看原料水分就比較高。
作者: YINLIANG1974    時間: 2011-4-17 11:22
把你的原料水分說出來吧,不然沒人知道
作者: zsxhq    時間: 2011-4-17 11:37
冷卻后料溫多少,建議你調(diào)低冷卻風量,延長冷卻時間
作者: yanhong405    時間: 2011-4-17 11:47
加大冷風量,延長冷卻時間。水分能降到13.5左右
作者: 江敏    時間: 2011-4-17 14:05
本帖最后由 江敏 于 2011-4-17 14:06 編輯

:xuehu:建議措施:1、后期料的話適當提高調(diào)質(zhì)蒸汽壓力,最少4個壓以上,調(diào)質(zhì)溫度85度左右;2、蒸汽進入調(diào)質(zhì)器前一定要進行汽水分離; 3、冷卻器進行保溫,同時在底部卸料柵篩下安裝加熱盤管;                                                                                     .......  
作者: playerlzxx    時間: 2011-4-17 18:25
回復 YINLIANG1974 的帖子

大部分水分指標如下:

玉米:14.5-14.8不定
次粉/米糠/麥皮/:13%左右
豆粕及鈣粉就不說了。

玉米水分偏高,但看粗配方水分和成品水分就知道,肯定哪個環(huán)節(jié)有問題,理論上說成品水分應當比原料綜合水分低0.5-1.5%才上正常,具體多少要看設備情況,但不應該不低反而高了0.5

作者: 狼的傳人    時間: 2011-4-18 18:21
風機風量要在25000-32000立方/時,疏水閥出水要順暢
作者: ssj884812    時間: 2011-4-29 09:09
冷卻后水分怎么比調(diào)質(zhì)后水分高呢?
作者: feng0359521886    時間: 2011-5-17 17:12
根據(jù)你說的這些情況呢,我認為你的原料水分過高,冷卻時間和風量也有問題,建議你首先嚴格控制原料的水分,其次延長冷卻時間,把控制風量的口放到最大,再次呢在飼料里加一些防霉劑。另外環(huán)摸壓縮比也有點關(guān)系。
作者: chen98448    時間: 2011-5-23 14:15
給你幾個建議:
1. 調(diào)質(zhì)后的水分增加的比較多,建議檢查一下蒸汽疏水閥;
2. 可以提高蒸汽的壓力至4.5KG,減少蒸汽中的水分含量,減少調(diào)質(zhì)過程增加的水分;
3. 控制原料水分,混合后的水分為13.7%-13.9%偏高,特別是在梅雨季節(jié);
4. 調(diào)整冷卻器的料位(可以增大或減小,根據(jù)實際效果)和風量(我想你的應該是420D制粒機,這個產(chǎn)量本來就不高,風量太大或太小都會是水分增加);
5. 建議使用上層調(diào)質(zhì)器加蒸汽,下層調(diào)質(zhì)器可以起到保持器的作用,調(diào)質(zhì)效果會更好;
6. 一般冷卻后的水分和混合后的水分差異不超過0.5%,我們都認為是正常的。
作者: 443479213    時間: 2011-6-2 13:11
可能是蒸汽不好,部分每隔半個小時或者一個小時把疏水閥直通打開排下水汽。這應該能降到13.5左右
作者: lsy304    時間: 2011-6-25 11:54
原料水分高這個是重點,其次蒸汽質(zhì)量不行、喂料器轉(zhuǎn)速太快導致除濕不徹底
作者: yooboo    時間: 2011-6-25 15:39
混合后水分          :13.7-13.9  %
從你這個水分就看出來了,原因就是原料的混合水分偏大,原料內(nèi)部的水分呈固態(tài)水狀態(tài)不好散發(fā)出去,解決辦法,嚴格控制原料水分,調(diào)節(jié)配方理論水分值,水分會降下來的。
作者: shenlan    時間: 2011-7-1 10:34
看起來混合后水分有點偏高,
先檢查蒸汽質(zhì)量吧,看看飽和度怎么樣
再看蒸汽系統(tǒng)的疏水裝置工作狀態(tài)和工作效果
然后就是冷卻器了,適當加大風量,延長冷卻時間,再看看冷卻器內(nèi)不料是否均勻,四角排料是否均衡
實在不行就要換冷卻器了




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